不銹鋼廠煉鋼分廠轉爐、電爐、精煉爐等設備在生產時都是產“灰”大戶,每生產1噸鋼,就會產生60-80公斤的除塵灰。在勞務工被清退后,就一直由職工輪換清理,負擔較重。同時,除塵灰中含有少量的Ni、Cr等貴重金屬和大量的Fe金屬,由于不能回收利用只能被白白扔在戈壁灘上。
酒鋼不銹鋼廠在開展深入學習實踐科學發展觀活動中,將除塵灰再利用作為制約企業科學發展的突出問題之一,并著手解決,既做到了資源循環利用又減輕了職工負擔,被職工贊為“不銹鋼廠學習實踐活動解難題、辦實事”的典型。
經過反復試驗,此項技術已開始應用到不銹鋼生產中,并帶來三方面的收益。一是生產成本降低,電爐冶煉含鎳不銹鋼時,每加入1噸除塵灰球噸鋼成本可節約1400元左右。二是可以減少金屬物對環境的污染;三是每年可節約勞務費60余萬元,節省編織袋使用費30萬元,職工也不再承擔清灰工作;
不銹鋼廠班子在學習實踐活動中,帶領有關管理技術人員認真論證研究除塵灰綜合再利用技術,將不銹鋼除塵灰篩選配比后,壓制成球,加入電爐作為原料回收利用其中的Ni、Cr、Fe,完成除塵灰的無害化處理。
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滄公備:13090002006081
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